數(shù)控技術(shù)在機(jī)械加工生產(chǎn)中的應(yīng)用
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隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展和激烈的市場競爭,機(jī)械加工業(yè)加工件精度和線型的要求也逐步增高。在傳統(tǒng)加工方法中,通常采用人工靠模的方法來加工某些特殊線型的零件。這種方法生產(chǎn)效率低,加工精度難以得到保障,工人工作量大,大大增加了產(chǎn)品的成本。而數(shù)控技術(shù)所具有的高精度、高柔性、高效率等優(yōu)點(diǎn)現(xiàn)在已被人們廣泛認(rèn)可。因此,在生產(chǎn)中應(yīng)用數(shù)控技術(shù)是勢在必行的。但是對廣大中小型企業(yè)來說,成型的數(shù)控機(jī)床價(jià)格比較昂貴。所以對舊機(jī)床、普通機(jī)床進(jìn)行經(jīng)濟(jì)型數(shù)控設(shè)計(jì),既提高了生產(chǎn)效率,保障了加工精度,又可以對企業(yè)現(xiàn)有資源加以利用,降低了成本投入,避免資源浪費(fèi)。
對普通機(jī)床進(jìn)行數(shù)控設(shè)計(jì),一般需要進(jìn)行三部分的設(shè)計(jì):機(jī)械部分設(shè)計(jì),電器部分的設(shè)計(jì),軟件程序的設(shè)計(jì)。
下面就以利用SIEMENS機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)對龍門刨床進(jìn)行CNC數(shù)控化設(shè)計(jì),加工羅茨風(fēng)機(jī)兩葉葉輪為例來說明。
1 為何選擇對龍門刨進(jìn)行改造
由于加工件尺寸較大,用龍門刨工作臺行程大,可一次加工, 個(gè)加工件,大大地提高了加工效率。
由于加工件尺寸較大,用龍門刨工作臺行程大,可一次加工3個(gè)加工件,大大地提高了加工效率。
2 機(jī)械部分設(shè)計(jì)
為了確保數(shù)控系統(tǒng)的傳動精度和工作的平穩(wěn)性,我們采用滾珠絲杠螺母副替代了原有的絲杠,以提高傳動效率,降低摩擦,提高精度;采用SIEMENS步進(jìn)電機(jī)以減少故障率。
3 電器部分設(shè)計(jì)
電器部分是由以卜設(shè)備組成
機(jī)床控制系統(tǒng)SINUMERIK 8025
驅(qū)動變壓器
步進(jìn)馬區(qū)動器STEPDRIVE C
步進(jìn)電機(jī)SIEMENS
RS232串口線(帶光電隔離)電纜
SINUMERIC 8025是由操作而板(OP020),機(jī)床控制而板(MCP),NC單元(ECU)和輸入輸出模塊(DI/0)組成的,可以控制2到3個(gè)步進(jìn)電機(jī)進(jìn)給軸和一個(gè)伺服卞軸(或變頻器)。步進(jìn)電機(jī)的控制信號為脈沖,步角為0.36(即每轉(zhuǎn)1000步)。NC單元(ECU)帶有全部接口,出廠設(shè)定為車床并預(yù)裝了車床PLC應(yīng)用程序。輸入輸出模塊(DI/O)16輸入和16輸出(ECU最多可配4個(gè)DI/O模塊)。可利用RS232串行通信與PC機(jī)進(jìn)行PLC程序和零件加工程序的上傳和下載。
馭動系統(tǒng)采用STEPDRIVE C或STEP-DRIVE C+驅(qū)動系統(tǒng)。
步進(jìn)電機(jī)采用五相棍合式步進(jìn)電機(jī)。
馭動系統(tǒng)需配置380/85 VAC變壓器和24VDC電源。
以加工羅茨風(fēng)機(jī)的漸開線葉型的葉輪為例,只需要控制刀架在X方向和Z方向上的進(jìn)給,故只需要2臺步進(jìn)電機(jī)馭動器及步進(jìn)電機(jī)來控制效杠的轉(zhuǎn)動。利用龍門刨床上的工作臺限位開關(guān)來控制加工程序指令的運(yùn)行,即將程序運(yùn)行模式設(shè)置在單步運(yùn)行上,將控制而板上的程序運(yùn)行按鈕與限位開關(guān)和繼電器連接,限位開關(guān)每動作一次,加工程序便運(yùn)行一條指令,步進(jìn)電機(jī)便按程序指令運(yùn)行X向和Z向移動若干步。
SINUMERIC 8025出廠時(shí)已經(jīng)將一個(gè)適用于經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床的PLC適用程序(IAP集成在系統(tǒng)之中,具體的控制可通過機(jī)床參數(shù)設(shè)定,以滿足不同型號機(jī)床的要求,用戶也可根據(jù)自己的不同需要來設(shè)計(jì)適用于自己的PLC應(yīng)用程序,利用RS232串行通信接口,從PC機(jī)上卜載給802S。同理,零件的加工程序既可以在而板上直接編程,也可利用PC機(jī)設(shè)計(jì),然后再進(jìn)行傳輸。
4 PC機(jī)軟件程序設(shè)計(jì)
我們采用Visual Basic編寫程序源代碼,由于此加工件是由多個(gè)圓和漸開線共同組成,所以我們將程序分為了5段,
根據(jù)圓的理論線型方程式
分別由以上公式和根據(jù)加工件圖紙所提供的尺寸進(jìn)行編程計(jì)算求出加工件的圓和漸開線部分的X和Y增量(程序界面如圖),然后找出加工件各段的接點(diǎn)并重新安排數(shù)據(jù),然后將計(jì)算好的數(shù)據(jù)依次送入AutoCAD中進(jìn)行實(shí)際線型的繪制,根據(jù)圖紙?zhí)峁┑母鼽c(diǎn)數(shù)據(jù)測量漸開線到基圓切線距離,如滿足圖紙的要求則完成,如不滿足則程序中提供了公差數(shù)值的參數(shù),可修改公差重新計(jì)算數(shù)據(jù),直到滿足圖紙要求為止,另外我們在程序中還加入了計(jì)算角度的參數(shù),可以很好很方便地控制進(jìn)刀量。當(dāng)程序計(jì)算好的數(shù)據(jù)送入AutoCAD中進(jìn)行實(shí)際線型繪制并滿足圖紙要求后,程序?qū)凑誗IEMENS機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)的RS232通訊的格式將數(shù)據(jù)保存為MPF格式,以便利用SIEMENS機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)的通訊軟件將計(jì)算數(shù)據(jù)方便地送入SIEMENS機(jī)床數(shù)控系統(tǒng),省去了人工送數(shù)的大量時(shí)間,提高了效率。
5 結(jié)論
對于某一特殊線型零件的加工來說,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)型數(shù)控設(shè)計(jì)的機(jī)床是作為專機(jī)使用。進(jìn)口數(shù)控機(jī)床雖然功能強(qiáng)大,但是在特殊線型零件加工比較單一的情況下,并不能做到物盡其用。另外,以目前市場價(jià)格作參考,對一臺普通龍門刨床進(jìn)行經(jīng)濟(jì)型數(shù)控設(shè)計(jì)的費(fèi)用大約是人民幣近60萬元(含普通龍門刨床價(jià)格),而購買一臺新的數(shù)控龍門刨床的價(jià)格是300萬左右,兩者在加工精度、質(zhì)量、效率上相比,水平相當(dāng)。所以對于中小型企業(yè)來說,應(yīng)用數(shù)控技術(shù)對現(xiàn)有的普通機(jī)床、舊機(jī)床進(jìn)行數(shù)控化設(shè)計(jì),既節(jié)省了資金、避免了浪費(fèi),又可以做到物盡其用,是非常經(jīng)濟(jì)、可行的。
(審核編輯: 智匯張瑜)
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